第29卷第1期 2 0 1 0年2月 四川水力发电 V01.29.No.1 Sichuan Water Power Feb..2 0 1 0 两河口水电站对外交通专用公路I标 大梁子隧道塌方处理 成义娟,李浩浩 (中国人民武装警察部队水电第十一支队,四川成都610036) 摘要:两河口水电站对外交通专用公路I标大梁子隧道由于地质条件复杂、围岩稳定性差、地下水丰富,虽然在开挖过程 中按要求采取了一系列有效的初期支护措施,使围岩的稳定性得到了加强,但由于不可预见的地质因素,还是不可避免地产 生了不同程度的塌方和掉块。介绍了大梁子隧道2个塌方段的处理情况。 关键词:大梁子隧道;塌方;地质;处理 中图分类号:TV554;TV52 文献标识码:B 文章编号:1001-2184(2010)O1-0062-03 1工程概况 超挖。当隧道继续开挖至K0+392时,由于顶拱 大梁子隧道为两河口水电站对外交通专用公 路全长5 329 m的特长隧道,位于四川省甘孜州 雅江县境内,属于青藏高原的东部边缘,海拔 2 641~2 650 rn。隧道起点(K0+129)位于G318 存在挤压破碎带,在地下水的作用下,开挖2 h后 围岩失稳,边顶拱出现塌方,塌方范围为K0+386 ~K0+392,塌腔高3 m,塌方量达210余m 。鉴 K0+450段围岩属于V类,与原设计Ⅲ类围岩 于该洞段不良地质条件现状并经预测,K0+392 ~线K2 961+110雅江加油站对面的小河沟右岸, 穿越公之吨母山和基俄山,在基俄吊桥下游约 500 m处的雅砻江左岸岸坡上出隧道。根据区域 地质资料和现场调查测绘结果分析,大梁子隧道 沿线岩层为三叠系两河口组第三段绢云板岩夹 薄。中厚层石英粉砂岩,岩层走向与隧道轴向的夹 角为45。~50。,隧道洞身围岩主要为Ⅱ~Ⅲ级, 不符,发生大塌方的可能性较大。 个别受节理切割或构造挤压揉皱强烈段围岩为 Ⅳ、V级;进口和出口段为卸荷松动板岩和崩坡积 松散堆积物,Ⅳ~V级。 在施工过程中,由于地质原因,隧道局部存在 挤压破碎带及大的地下水,产生了一些小规模的 塌方,其中K0+350~K0+450、K0+975~KO+ 图1 KO+350~K0+450塌方段 2.2处理方案 2.2.1处理原则 977.8为两处较大规模的塌方,笔者对这两处塌 方的情况与处理方案做一介绍。 2 K0十350~K0+450段(图1、2) 2.1 地质条件 (1)对已开挖成形的K0+350~K0+386洞 段不进行二次开挖扰动。 (2)K0+350一K0+386洞段由于开挖时按 设计的Ⅲ类围岩断面开挖,如施作钢支撑会侵占 二衬断面,故采用qo22压网钢筋、加密锚杆、增补 自进式锚杆、喷混凝土等措施进行处理。 (3)对于发生较大塌方的K0+386~K0+ 392洞段,采用型钢拱架、锚杆、自进式锚杆加密、 隧道开挖至K0+350时,边顶拱出现线状水 及涌水。开挖成形后,在地下水的作用下,围岩裂 解加速,节理裂隙发育,三组构造裂隙、开挖面与 原生结构面组合形成失稳块体,导致岩体自然垮 塌,加之排危,有水洞段断面普遍存在地质原因的 收稿日期:2009-12—15 喷混凝土回填塌腔等措施进行处理。 (4)对K0+392以后洞段,在开挖时按V类 固Sichuan Water Power 成义娟等:两河口水电站对外交通专用公路I标大梁子隧道塌方处理 2010年第1期 堑垄里丝堑堕里巴鲞量互 开挖原始断面图V类岩石 垄堕塑堕堕曼 : 互 桩号:0+386.00 桩号:0+394.00 图2塌方断面图 围岩断面开挖,开挖前采用超前预支护,开挖时遵 2.2.4 K0+392~K0+450V类围岩洞段的开挖 循“短进尺、弱爆破、强支护”的原则进行。 (1)按V类围岩开挖断面。 (5)在开挖前或支护前采用排水孔集中泄水 (2)开挖前采用超前支护;坚持开挖——循 的方式,以减小地下水压力对围岩的破坏作用。 环支护——开挖循环的原则。 (6)初期支护后的断面平顺原则:对发生掉 (3)开挖前视情况采用超前锚杆、自进式注 块或塌方的部位,喷混凝土时要将超挖部分填平 浆锚杆、超前小导管一种或同时三种进行超前支 同设计初期支护断面,以保证断面平顺。 护。超前锚杆长4.5 m,间距0.3 m,布于拱部 2.2.2处理顺序及参数 180。范围;自进式注浆锚杆长4.5 m,间距0.3 m, (1)按设计要求挂‘p6.5@0.2 m X 0.2 m网 布于拱部180。范围;超前小导管长6 m,间距0.3 m。 片。 根据实际情况局部加密。 (2)在以上网片的基础上采用q ̄22@0.2 m× (5)钻孔开挖,进尺1~2 m。 0.2 m钢筋网进行加强,系统锚杆与‘p22钢筋网 (6)开挖后初喷混凝土。 焊牢。 (7)进行系统锚杆支护:L=4.5 m@0.8 m× (3)增补泄水孔深4.5 m,在孔内插胶皮管引 0.8 m,局部可增补加密。为迅速形成支护能力, 排长3 m,在出水点位置布孔,数量视出水情况增 采用快凝性药卷锚杆。 减。 (8)按V类围岩要求支立型钢拱架,间距0.6 (4)先喷混凝土将塌腔找平,再复喷至设计 ~0.8 m,视围岩情况调整。 厚度。 (9)挂‘p6.5@0.2 m×0.2 m网片。 2.2.3 K0+386~K0+392洞段塌方的处理 (10)增补泄水孑L深4.5 m,在孔内插长3 m (1)进行系统锚杆、锁脚锚杆施工,视围岩破 的胶皮管引排,在出水点位置布孔,数量视出水情 碎情况进行加密。锚杆参数L=4.5 m@0.8 m× 况增减。 0.8 m;由于地下水影响,为及时形成支护能力,将 (11)喷混凝土,先喷拱脚,再喷拱部;将掉块 砂浆锚杆改为药卷锚杆。 形成的超挖喷平后复喷至设计厚度。 (2)按V类围岩要求支立型钢拱架,间距0.6~ 2.3处理效果 0.8 m,视围岩情况调整。 我部严格按照上述处理方案对K0+350~K0 (3)挂‘p6.5@0.2 m×0.2 m网片。 +392段进行了塌方处理和加强支护,在后续段 (4)增补泄水孔深4.5 m,在孔内插胶皮管引 K0+392~K0+450施工中严格按照V类围岩要 排长3 m,在出水点位置布孔,数量视出水情况增 求施工,做好超前支护和加强支护措施,及时调整 减。 爆破参数。根据对该塌方段三个月的沉降变形观 (5)喷混凝土,先喷拱脚,再喷拱部;将塌腔 测,该处沉降变形数值符合设计规范要求。在对 喷平后再复喷至设计厚度。 该塌方段的处理过程中,本着安全第一的原则,最 Sichuan Water Power圜 第29卷总第134期 四川水力发电 2010年2月 大程度地做到了在经济合理的基础上施工质量优 良,通过查看该段质检验收资料,各工序检验合 格,工期影响达到最小化。 3 KO+975-K0+977.8段(图3) 进至掌子面K0+977.8桩号处。 (5)支护参数:型钢拱架间距0.60 m,锁脚锚 杆及榀间联系同V类围岩。 (6)K0+977.8一K0+990段受挤压破碎带 的影响岩体仍较破碎。为确保施工安全,采用 “短进尺、弱爆破、强支护”的方式开挖,开挖断面 同Ⅳ类围岩,锚杆参数同V类围岩,喷混凝土厚度 为25 em,将钢拱架内侧喷平。 (7)待该塌方段处理完毕再进行开挖时,根 据破碎带位置设超前注浆小导管与超前锚杆 5,L=4.5 m间隔使用,超前注浆小导管与超前 锚杆间距0.3 m。 图3 K0+975一K0+977.8塌方段 3.1地质条件 (8)开挖后及时架立格栅拱架、挂网、喷混凝 土支护,支护完毕进行下一循环。 3.3 处理效果 当开挖至K0+977.8桩号时,突然出现一挤 压破碎带,挤压破碎带从K0+975桩号右边墙向 左发育,与洞轴线夹角呈40。~45。,同时地下水 集中出现,流量达50 m /h,出渣完成后,出现了 针对该处塌方事件,项目部及时组织施工资 源进行塌方治理工作,经过l5昼夜奋战,顺利通 大面积塌方,塌方物为地下水挟裹着碎岩块,平均 3~4 min掉一次,且持续4 d一直没有停止掉块, 塌方量约275 m 。 3.2 处理方案 过了此不良地质段,恢复了正常施工。该段由于 支护及时有效,形成了一个相对稳定的支护体系, 变形观测值均在设计规范之内,洞内结构稳定、坚 固,没有异常变化,从而保证了工程质量、安全,最 大程度的降低了该段后期混凝土的浇筑难度。此 (1)回填掌子面,用编织袋封堵塌腔口。 (2)在用编织袋封口前,预埋2根混凝土泵 输送管,分别布置在左右两边,管口超出渣堆5 m,以保证浇筑后有效厚度为3 m;预埋一根混凝 土泵输送管,布置在空腔中央,用作再回填水泥砂 浆,管口超出混凝土浇筑面3 in,预埋3根9o100 处塌方段处理方案经济合理,得到监理、业主的一 致认可。 4结语 大梁子隧道属于高原特长隧道,两处较大塌 方段由于处理得当,没有造成安全事故和留下安 全隐患,给以后类似工程的塌方处理积累了一定 经验。处理过程中,充分考虑了人力、物力及财 钢花管作为引排地下水的通道,管口最终高度应 高出两次回填面1 m,以保证地下水永久排出。 (3)采用C20泵送混凝土向塌腔内进行回填 处理,确保混凝土塞的厚度达到要求。 (4)混凝土达到3 d强度后,对堆渣进行清 除,对侵入开挖边线内的混凝土进行爆破清除,并 力,合理利用了时间、空间,使塌方段的处理在保 证质量和安全的基础上,节省了时间,为保证工期 奠定了基础。 作者简介: 打‘p22,L=6.0 m的随机锚杆将混凝土及岩体连 成一体,适当设置9o42,L=6.0 m的注浆小导管, 问距0.3 m。以1 m进尺为一个循环,每个循环 采用型钢拱架、锚杆、喷混凝土及时进行支护,推 ・0 成义娟(1985一),女,贵州遵义人,助理工程师,学士,从事水利水 电工程施工技术工作; 李浩浩(1981一),男,湖北洪湖人,工程师,学士,从事水利水电工 程施工技术与管理工作. (责任编辑:李燕辉) t-・・+・・+一+・・+*+一十・・+*+_-4-”+”+一+”+”十一十”+”+一十“+一十 —+-…-+-+-—_卜“—卜 + +”—。+- 锦屏二级水电站地下厂房机组段首仓混凝土开始浇灌 2009年9月10日16时16分,锦屏二级水电站地下厂房观机首仓混凝土开始进行浇筑,标志着锦屏二级水电站地下厂房工程由开挖支护转 入混凝土施工阶段。随着地下厂房混凝土浇筑工作的展开,8台机组混凝土将陆续开始按照底板层、肘管层、锥管层、蜗壳层和水轮机层等由下至 上进行浇筑。锦屏二级水电站地下厂房机组混凝土的提前开仓浇筑,为锦屏二级水电站厂区枢纽工程按目标工期完工奠定了良好基础。 圈Sichuan Water Power