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注水泥塞卡钻故障探讨与分析

2024-01-17 来源:九壹网
第20卷第2期 江汉石 油科技 V01.2O No.2 2010年6月 JIANGHAN PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY Jun.2010 注水泥塞卡钻故障探讨与分析 游云武 周福新 张卫平 (江汉石油管理局钻井公司) 摘要本文介绍了王23B、明9斜一5井注水泥塞施工过程,并对王23B井 117.5mm微间 隙井眼注水泥堵漏时卡钻与明9斜一5井注悬空水泥塞回填“插旗杆”事故进行了详细的对比分 析。通过对这两种注水泥塞时不同性质卡钻事故的分析总结,规范今后此类作业操作规程、细化操 作步骤,减少相关事故的发生几率。对今后同类型井注水泥施工,以及该类型事故处理具有一定借 鉴意义。 关键词水泥塞卡钻故障处理 江汉油田经过三十多年的勘探开发,大部分油 大,对井下钻具产生很强的包裹和粘附力,导致钻具 区已进入开发后期。为了稳产,主要手段就是在老 上起过程中遇卡;有的是因为水泥浆问题,其闪凝或 油区钻调整井,水泥塞施工明显增加。为减少钻井 过早稠化,水泥浆由液态向固态转化,导致卡钻;有 程序、见效快、缩短建井周期, 139.7mm套管开窗 的是注完水泥塞后发生卡钻及设备故障处理不及 侧钻小井眼微间隙钻井已成为挖潜增效的手段。该 时,时间过长水泥浆凝固,导致卡钻。 类型井突出表现在侧钻小井眼与钻具间隙小,环空 注水泥塞卡钻分析:不活动钻具或仅活动钻盘, 压耗高,易发生亏空性漏失,采用桥接和水泥浆复合 易形成一定沟槽造成键槽卡钻;水泥浆的沉降稳定 堵漏,易发生井下钻具突然遇卡情况;另外,将更多 性能远差于泥浆,容易沉沙卡钻;钻杆不居中状态 的间隔很大的油气层划归产层和减少套管的下入深 下,水泥浆在压差作用下更易发生压差卡钻。 度,采用深井注水泥塞回填,也增加了注水泥施工的 1.2现象不同 风险,卡钻现象时有发生。 注水泥塞卡钻,一般停泵上起即卡。注水泥过 程卡钻后,开泵泵压不高;“插旗杆”多是在上起过 1注水泥塞卡钻与“插旗杆”区别分 程中卡钻,“插旗杆”发生后,开泵泵压极高,易压漏 析 地层。 1.3后期处理 有资料统计,在注水泥塞过程中发生各种性质 发生卡钻后,如果能开泵,建立循环通道,将水 卡钻现象的概率,是相同条件其它工况下的3—4 泥浆循环出来,或采用正、反挤措施,将钻杆内、环空 倍。所以,在固井同行中,有一个共识即:水泥塞的 中的水泥浆挤入地层;再采取倒扣、套铣进一步处 风险远远高于其它固井作业,水泥塞类型中又以堵 理,可以减少故障损失。 漏水泥塞风险最高。 1.4堵漏水泥塞风险更高 在注水泥塞过程中发生卡钻现象,一般工程技 采用桥接和水泥浆复合堵漏注水泥施工时,在 术人员会因习惯思维的干扰,通常认为是“插旗杆” 水泥浆切力和静胶凝强度作用下,将井壁失稳时产 卡钻故障。其实这种性质的卡钻与“插旗杆”卡钻 生的掉块、桥接堵漏浆中的堵漏材料、注水泥时高速 有着明显的区别,不能混为一谈。否则,不利于下一 冲蚀下来的岩块和水泥沉降颗粒,悬浮运移至环空 步故障处理,所以有必要对两者进行仔细分析。 1.1性质不同 第一作者简介游云武,男,毕业西南石油学院钻井工 对于“插旗杆”卡钻,有的是因为水泥浆灰量过 程专业,高级工程师,现任钻井公司副经理,主管钻井完井技 大,塞段面较长,水泥浆进入环空后,静胶凝强度过 术工作。 第2期 游云武等:注水泥塞卡钻故障探讨与分析 表1王23B井注水泥塞水泥浆试验 ・25・ 项目 水泥浆:泥浆(体积比) 流变性 稠化时间(rain) 间隙较小处堆积形成堵塞,水泥浆在薄间隙处被剪 切迅速脱水,发生桥堵,一般停泵、停转盘上起即卡。 10:44—10:50注入密度1.90g/era。水泥浆2.8 rrl (水泥配方:三峡G级+井场水3.5m。+缓凝剂GH -2实例分析 2.1王23B注水泥堵漏卡钻 2.1.1基本情况 6:18kg+xP一1:0.2%),压力1~2MPa; 10:52~10:55替清水2.6m。; 10:56~10:57停转盘,上提钻具遇卡。 处理过程: 10:56~10:58环空不通,考虑到井下钻具安 王23B井是王场区块潜江凹陷构造的一口 l39.7mm套管开窗侧钻井,于1093m开窗成功。 钻至井深1314.75m发生井口严重失返,用浓度 15%~25%桥接堵漏浆进行3次堵漏,井下依然只 进不出.2008年1月1 13强穿漏层至井深1342. 44m。2008年1月5日下人 ̄73mm铣鞋+ ̄104mm 接头+ ̄73mm钻具至1342.44m,第四次注桥浆和水 泥复合堵漏时发生卡钻故障。 2.1.2注水泥堵漏卡钻及处理过程(见表1) (1)水泥浆稠化及抗污染性实验(见表2) (2)注水泥卡钻及处理经过: ~全,采取正反挤的方法,将水泥全部挤入漏失地层; 10:59~11:01开大泵,泵上水不好; 11:10~11:23水泥车正挤清水2.9m。,压力4 5MPa,井口无泥浆返出; 11:25~11:48考虑到环空存在水泥浆因素,关 井从环空反挤,反挤清水3.7m ,压力从1MPa上升 至15MPa; 11:50~11:58为防止水泥没有完全挤入低层, 再次重复上述操作,正挤清水2m ,压力5MPa; 2008年1月5 FI 7:00下入: ̄73mm铣鞋+  ̄104mm接头+ ̄73mmDP钻具组合,循环划眼到 1342.44m; 12:00~12:10反挤清水2m ,压力IOMPa t 16MPa。根据挤入量计算,此时水泥应该已经全部 挤入地层; 12:12~12:15开井上下活动钻具,上提1.0m 9:00~10:00注入用:井浆+lt高效复合堵漏剂 +BP一1:0.5t+PAM:25kg+HV-CMC:50kg配制密度 为1.27g/cm 、粘度92s,浓度15%桥接堵漏浆5m ; 10:15~10:20关井憋压,最高憋压5.0MPa,憋 入堵漏浆lm ,稳压3MPa; 10:38—10:40注前置液:清水lm ,压力2~ 3MPa; 遇卡,开泵循环,井口有少量泥浆外返; 18:20—19:1O倒扣,起出钻具943.6m,落鱼长 391.90m。套铣出钻具。 (3)故障发生原因分析: ①注水泥下人钻具: ̄73mm铣鞋+ ̄104m接头 + ̄73mmDP与 118mm井眼之间呈薄间隙,桥接堵 漏材料颗粒在漏层井壁附近充填、屏蔽和浓聚,造成 ・26・ 江汉石油科技 20卷 表3明9斜一5井注水泥塞水泥浆试验 水泥浆配方水泥三峡D级800g;水样:井场水46%(368m1);外加剂:GH一10.2% 项目 水泥浆:泥浆(体积比) 流变性 稠化时间(-,in) 漏层处井眼缩径,使得钻具接头、接箍与井眼之间的 8:00~9:00循环 环空相对狭小,水泥浆在薄间隙处处于高剪切状态, 导致水泥浆迅速脱水,发生桥堵,使得进入裸眼段的 铣鞋、钻具接头、接箍处发生卡钻。②侧钻小井眼钻 具与井壁接触面积大,钻具在水泥浆压差和静胶凝 强度吸附包裹作用下,发生粘卡。③注水泥施工时, 水泥浆切力将井壁失稳时产生的掉块、套管开窗时 未携带出的铁屑、桥接堵漏浆中的堵漏材料、泥浆中 伴随的少量岩屑和水泥颗粒,悬浮运移至钻具接头、 9:00—10:00起至井深3141m; 10:00—12:00循环,循环泵压12MPa,泥浆密 度1.60g/cm 、粘度155S; 12:20—12:25注前置液(清水)0.5m ; 12:28—12:42注水泥400袋(水泥浆配方:三 峡D级20t+缓凝剂GH一1:75Kkg+淡水15m。),注水 接箍间隙较小处堵塞堆积形成卡钻。④小井眼施工 安全意识薄弱,堵漏作业时未简化钻具。 2.2明9斜一5井注悬空水泥塞回填“插旗杆”故障 2.2.1概况 泥施工压力:5—9MPa,水泥浆前期密度:1.75—1. 80g/cm ,中期密度:2.Og/cm ,后期密度:1.99g/ am ;用清水0.5m 冲管线; 12:43—12:57大泵替密度1.60g/cm。井浆 25m ,替浆时泵压12MPa,替浆完压力15MPa,注水 泥过程中转动转盘,上提、下放两次,活动钻具正常; 13:00~13:04起出一柱后,二层台开吊卡后转 动转盘打倒车;第二柱起出2m时悬重增至1600— 1800kN,上下活动钻具无法起出。 处理过程: 明9斜一5井于2006年7月12日钻至井深 3205m完钻,油顶2715m、油底2724m、完井讨论要 求在井段3205m一2800m注水泥塞回填。 2.2.2故障经过及处理 (1)水泥浆稠化及抗污染性实验(见表3、4、5、 6、7)。 表5 明9斜一5井水泥浆与其它井浆污染性试验 13:10—13:15接方钻杆开泵,无法建立循环, 泵压由6MPa增至18MPa; 13:20~13:25采用水泥车正挤,压力增至 20MPa,环空无返出仍然无效; 7月16日15:00倒扣,起出钻具2185.77m,落 鱼长:913.52m。 (3)原因分析:①泥浆粘切较高,注入0.5m 前 置液不能有效隔离水泥浆与泥浆,施工中水泥浆前 (2)故障经过及简要处理过程:2006年7月15 日8:00下411 x410+qo127mmDP+q ̄127mmHWDP+ qo127mmDP至3205m; 缘与泥浆在顶替时直接接触,水泥浆被污染,发产生 的胶凝物造成流动压耗剧增,使得水泥浆迅速脱水, 环空发生桥堵。②邻近的注水井未采取停注和泄压 第2期 游云武等:注水泥塞卡钻故障探讨与分析 表6 明9斜一5井水泥浆与盐水污染性试验 ・27・ 表7明9斜一5井固井水配制的盐水水泥浆与井浆污染性试验 措施,地下抽取的固井水盐碱性矿物质含量较高,地 层出盐水使水泥浆受到侵污,水泥浆发生“闪凝”。 ③注水泥塞灰量过大,塞段面较长,水泥浆进入环空 后,静胶凝强度过大,对井下钻具产生很强的包裹和 粘附力。 衡。 (7)在水泥塞过程中发生卡钻现象,不同于平 常的卡钻,需要现场技术人员迅速反应,及时处理: ①如果井漏,则需要正挤、反挤,将钻杆内、环空中的 水泥浆全部挤入地层,再采取下一步倒扣、套铣措 施。②开泵循环,建立循环通道,将水泥浆循环干 3现场注水泥塞安全技术措施及对策 注水泥塞施工是一项涉及地质、工程技术、钻井 液和井下安全预控多工种相互密切配合的系统工 程,其风险隐蔽性强,需要各工种高度重视,加强其 协调配合,做到万无一失,必须做好以下工作: (1)微间隙井、深井洼水泥塞施工,潜在的风险 净,再倒扣、套铣。 4几点认识 通过对王23B、明9斜一5井注水泥塞施工卡钻 故障的分析以及注水泥塞安全技术措施探讨,进一 步认识到水泥塞的风险,得到以下几点新的认识: (1)侧钻微间隙井,采用桥接堵漏浆+水泥浆堵 漏卡钻风险极大,需小灰量多次堵漏;注水泥浆前尽 量将泥浆中的堵漏材料循环出来。 较大,任何思想麻痹、局部失误都可能造成故障。要 增强注水泥塞安全意识,提高人员素质,落实施工安 全技术规程。 (2)认真落实注水泥塞施工技术规程,必须简 化钻具结构,全部采用光钻杆(不含加重钻杆)。 (3)根据水泥塞深度和施工时间做好水泥浆稠 化时间、水泥浆与泥浆相溶性试验,依据试验结果确 定外加剂送井量,并现场混拌均匀后方可进行施工. 且必须按施工技术要求注入足够数量的隔离液。 (4)注水泥塞施工中,必须以上提下放活动钻 具为主,转动转盘为辅;而注完水泥浆上起钻具到一 (2)增强小井眼安全施工意识,落实施工技术 规程,是规避注水泥塞风险有效办法。 (3)注替水泥浆时,建议活动钻具以上提下放 为主,以活动钻盘为辅。停泵起钻前,增加一个下放 钻具2~3m的操作动作,防止直接上提钻具,钻杆 接箍或小间隙处堆积物(泥浆中固相、堵漏材料、水 泥浆颗粒等)造成卡钻。 (4)井壁失稳和水泥浆胶凝物强度过大,是导 致注水泥塞过程中卡钻主要原因,现场技术人员应 定位置后,循环泥浆时活动钻具,则以转动为主。 (5)如裸眼封堵或回填井段较长,水泥量大,必 须采取分次注水泥塞施工作业,以免水泥浆胶凝物 强度过大,造成卡钻。 (6)为防止注水泥塞卡钻故障的发生,要使水 反应迅速,根据井下情况正确判断,及时处理,以减 少损失。 (5)注水泥塞施工,需对水质进行化验分析、水 泥浆进行稠化、抗污染性试验。 (编辑胡素梅) 泥浆泵入速度尽快达到顶替泥浆的平衡点,即泥浆 被顶替的负加速度与水泥浆泵人的正加速度尽快均 

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